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無縫鋼管生產廠家退火處理后的20cr無縫鋼管伸長率增加
無縫鋼管生產廠家軋制前的原始管坯尺寸為Φ48mm×5mm,經過5道次軋制后,管材的最終尺寸為Φ19mm×1mm。在20cr無縫鋼管的軋制過程中進行道次間退火處理,退火溫度800℃,保溫時間1h,冷卻方法為爐冷至500℃,空冷至室溫。對第5道次軋制得到的冷軋管材分別進行800、860和920℃的熱處理,保溫1h,冷卻方法為爐冷至500℃,空冷至室溫,進行組織和性能的對比分析。
無縫鋼管生產廠家試驗結果:
(1)第5道次軋制得到的20cr無縫鋼管組織細小但是畸變大,塑性差。
(2)在800℃退火后,20cr無縫鋼管變形嚴重的晶粒間出現了大量的細小顆粒,分布不均勻;隨退火溫度的升高,細小的再結晶晶粒數量增加,分布均勻,當溫度升高到920℃時,再結晶晶粒長大,并呈等軸狀分布,軋制導致的晶粒變形和不均勻完全消失。
(3)退火處理后的20cr無縫鋼管伸長率顯著增加,在860℃退火后伸長率最大,隨退火溫度的升高,管材強度先降低后增加,綜合力學性能在920℃退火后達到最好。
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